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【船機幫】某船發(fā)電柴油機高溫水故障停車案例

 李艷兵 2021-07-20
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船機故障心莫慌,遇事不決船機幫

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導讀

柴油機冷卻水溫度是船舶重要狀態(tài)參數(shù)之一, 水溫過高影響柴油機的散熱效果,導致柴油機零部件熱負荷升高、部件強度降低,同時使滑油溫度升高 、黏度降低,潤滑效果惡化,加大運動部件的磨損。 

長時間在超過最高允許溫度條件下運行,還會出現(xiàn)密封件老化、缸套漏水,甚至出現(xiàn)拉缸、軸瓦燒損等嚴重事故。

本文主要闡述YANMAR6EY18LW型發(fā)電柴油機高溫水控制系統(tǒng)的工作原理,分析髙溫水故障停車原因并提出解決措施,為輪機管理人員處理類似故障提供參考。

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高溫水工作原理

某遠洋救助拖船配備3臺YANMAR 6EY18LW 型發(fā)電柴油機,單臺功率為500 kW,高溫水高溫報警值為95℃,高溫水停車保護值為 100℃。

某日,在3臺發(fā)電柴油機運行20000h 的大修保養(yǎng)后,對1#發(fā)電柴油機進行磨合與負荷試驗,當空載試驗和 25%及50%負荷試驗時,發(fā)電柴油機高溫水溫度、滑油溫度、滑油壓力等參數(shù)均正常;

當負荷達到400kW左右時,高溫水溫度在極短的時間內(nèi)迅速上升,相繼觸發(fā)高溫水高溫報警和高溫水溫度高保護停車,全船失電。

試驗 2#、3#發(fā)電柴油機時均發(fā)現(xiàn)有此現(xiàn)象。

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圖1 YANMAR 6 EY18L W 型發(fā)電柴油機冷卻水循環(huán)系統(tǒng)

YANMAR 6EY18LW型發(fā)電柴油機的高溫冷卻水循環(huán)系統(tǒng)(見圖1)采取二級溫度控制:

當柴油機低負荷時,高溫水采用一級水溫控制,溫度控制在 (85±4) ℃,避免高溫水溫度過低造成缸套及缸頭冷卻腔的低溫腐蝕;

當柴油機高負荷時,高溫水采用二級溫度控制,氣動閥3(以下簡稱“閥3”)動作,高溫水溫度控制在(60±4)℃ ,使柴油機在重載的情況下減少熱負荷,增加滑油黏度,減少運動部件的磨損。 

1.柴油機低負荷

(1) 當高溫水水溫<55℃時 ,55℃恒溫閥1(以下簡稱“閥1”)不動作,出機高溫水經(jīng)閥1、節(jié)流孔6 、機帶高溫水泵4進入機體,形成機內(nèi)閉式循環(huán),此循環(huán)屬于快速暖機模式。 

(2) 當55℃高溫水水溫<81℃時,閥1逐漸開啟,81℃恒溫閥2(以下簡稱“閥2”)不動作。 

一 部分高溫水按(1)模式工作;

另一部分出機高溫水經(jīng)閥1、閥3、閥2和節(jié)流孔6后通過高溫水泵4進入機體,此時高溫水循環(huán)仍是機內(nèi)閉式循環(huán),屬于快速暖機模式。

(3)當高溫水水溫≥81℃時,閥1全開,閥2 逐漸開啟,開啟開度隨著溫度的上升而增加。

一部分出機高溫水按(2) 中第二部分方式閉式循環(huán);

另一部分出機高溫水經(jīng)閥1、閥3、閥2出機體至經(jīng)冷卻器7冷卻后,再經(jīng)過機帶高溫水泵4進入機體,這部分高溫水屬于開式外循環(huán),內(nèi)、外循環(huán)的流量分配由閥2開度來實現(xiàn),使高溫水溫控制在(85±4)℃。 

2.柴油機高負荷 

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圖2 高負荷模式電磁閥(控制閥3)控制原理

當柴油機高負荷時,電磁閥具體動作原理(見圖2 )為:

在網(wǎng)發(fā)電機的配電屏程序控制器(PPU)采 集發(fā)電機在網(wǎng)信號及負載信號,向柴油機程序控制器SMR輸出發(fā)電機主開關合閘信號和發(fā)電機負荷達到額定負荷(75±5)% 的信號。

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圖3 發(fā)電柴油機高溫水二級溫度控制邏輯圖 

由高溫水二級溫度控制邏輯圖(見圖3)可知:

柴油機運行并在網(wǎng) 30min情況下 ,負荷達到輸出功率的(75±5) % ,延時10s,柴 油機程序控制器SMR輸出信號使繼電器VX得電,使其輔助觸點P2-35閉合,電磁閥MV得電,為閥3提供氣源,閥3動作;

此時,出機高溫水全部經(jīng)閥1、閥3 出機體至經(jīng)冷卻器7冷卻后,再經(jīng)過機帶高溫水泵4 進入機體,高溫水全部走外循環(huán),使高溫水溫度維持在(60±4)℃。 


故障分析

3臺柴油機經(jīng)多次試驗,發(fā)現(xiàn)以下規(guī)律:

在主機未運行(主機低溫水泵未開啟)時,發(fā)電機負荷在390kW以下,柴油機各項參數(shù)正常,高溫水出機溫度不超過89℃;

當負荷增加至400kW左右,此時高溫水顯示溫度達100℃,觸發(fā)柴油機冷卻水高溫停車保護。

結(jié)合原理圖分析,造成高溫水高溫保護停車的可能原因包括以下幾點:

(1) 低溫冷卻水溫度控制器故障或低溫水冷卻器臟堵。

低溫水溫度控制器設定溫度為32℃,如果低溫冷卻水溫度控制器故障或低溫水冷卻器臟堵, 會使低溫冷卻水系統(tǒng)溫度無法恒定在32℃,整個低溫水系統(tǒng)溫度偏高,致使柴油機高、低溫水泵進口溫度偏高,造成柴油機高溫冷卻水高溫停車。

(2) 高溫水溫度顯示傳感器、高溫報警傳感器和高溫停車控制器故障。

高溫報警傳感器和停車溫度控制器反饋的溫度高于實際溫度,導致停車保護裝置提前介入使柴油機停車。 

(3) 長時間運行,發(fā)電柴油機高溫水泵內(nèi)部部件出現(xiàn)一定的磨損,造成高溫冷卻水壓力不足、流量降低,冷卻效果不佳。

說明書規(guī)定高溫水泵出口壓力為0.15 ~0.40 MPa,而本機壓力為 0.17 MPa,符合說明書規(guī)定值但偏低。

(4) 閥1或閥2出現(xiàn)故障或裝配錯誤,無法正 常開啟,高溫水出機溫度無法長時間維持在(85± 4)℃。 

(5) 閥3故障不動作。

如果控制電磁閥的電氣控制系統(tǒng)故障或閥3卡阻,當負荷達到輸出功率的(75±5)% 時 ,閥3不動作,高溫水系統(tǒng)低負荷高溫模式未能及時切換到高負荷低溫模式,導致高溫水溫度快速上升。 


故障排查及解決措施

1.故障排查

(1) 低溫水溫度控制器設定32℃,在主機和發(fā)電柴油機都在高負荷運行情況下,板式淡水冷卻器出口溫度恒定在32℃,排除低溫冷卻水溫度控制器故障或低溫水冷卻器臟堵。

(2) 校驗高溫水溫度顯示傳感器、高溫報警傳感器和高溫停車控制器。

使1#發(fā)電柴油機空車運轉(zhuǎn),依次拆下各傳感器和溫度控制器的感溫探頭。 

將標準水銀溫度計探頭和溫度顯示傳感器探頭一起放入容器內(nèi)加熱,比較兩者顯示溫度基本無差別。 

將溫度顯示傳感器、高溫報警傳感器和高溫停車控制器的感溫探頭容器內(nèi)加熱:

當高溫水溫度顯示95℃時,柴油機高溫報警;

當溫度達到100℃時,柴油機高溫停車。

排除溫度顯示傳感器、高溫報警傳感器和高溫停車控制器故障。 

(3) 拆檢高溫水泵,檢查葉輪、泵殼,未發(fā)現(xiàn)明顯磨損。

同時測量葉輪吸入口外徑與泵殼之間的徑向間隙,測量結(jié)果為0.85mm,在標準值范圍 (0.78~0.87mm)內(nèi),結(jié)合工作壓力0.17MPa也在正常范圍內(nèi),排除高溫水泵內(nèi)部磨損超限。 

(4) 拆檢高溫水控制閥模塊,仔細檢查閥1 和閥2的裝配情況,未發(fā)現(xiàn)異常。

考慮在本次大修中閥1和閥2均換新改型備件,只是外觀稍有差異。 

決定重新對2 個新閥做功能試驗,

首先檢查閥2,將新舊2個閥放在水中加熱:

當溫度為79℃時,舊閥開始動作;

當溫度為81℃時,新閥開始動作。

新舊閥2未動作時測量圖4中的A值 (A值的變化量就是閥的開度)均為46.5mm(見圖 4 )。

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圖4 新的81℃恒溫閥結(jié)構(gòu)

閥開度隨著溫度的增加而增大:

當水溫86℃時,測量舊閥2的A值54.0mm、新閥2的A值49.3mm;

當水溫達95℃時,舊閥2的A值56.6mm、新閥2的A值55.7 mm。

這符合說明書規(guī)定的“當溫度大于95℃時 ,A總長度≥55.5 mm”的要求。

同樣測試閥1亦正常。 

排除閥1或閥2出現(xiàn)故障或裝配錯誤。 

( 5 ) 檢查閥3(見圖5) 動作是否正常。

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圖5 閥3工作原理

試驗發(fā)現(xiàn):

在正常情況下,逐步增加1#發(fā)電機負荷,當負荷增加至390kW(大約為額定負荷78 %) 時,閥3動作,此時導桿長度為8mm,閥3不動作時導桿長度為28mm,與說明書規(guī)定值一致,排除閥3故障。

由上述分析可知,整個高溫水系統(tǒng)找不出明顯的故障。

在故障排查中觀察主機低溫水對發(fā)電柴油機高溫水的影響規(guī)律。

主機低溫水泵不運行時,發(fā)電柴油機高溫水壓力1.58kPa,負荷達到380kW時,高溫水水溫88℃,當負荷達到390kW以上,閥3動作,柴油機短時間內(nèi)高溫停車。

如果拆除閥3控制電路,使閥3始終不動作,當發(fā)電機負荷400kW時,高溫水水溫 89℃;

當負荷達 470 kW時 ,高溫水溫度維持在93℃。

在主機低溫水泵運行時,發(fā)電柴油機高溫水壓力1.91kPa,發(fā)電柴油機高溫水系統(tǒng)存在以下規(guī)律:

當發(fā)電機負荷290kW時,高溫水溫度89℃;

當發(fā)電機負荷增加至350kW時(閥3未動作),高溫水溫度 93℃。

可知:

在主機低溫水泵開啟時,發(fā)電柴油機高溫冷卻水背壓升高0.33kPa,高溫冷卻水流量減少,冷卻效果變差,高溫水溫度偏高;

在主機低溫水泵未開啟時,當發(fā)電機負荷達到400kW時,柴油機發(fā)生高溫停車現(xiàn)象,與此時水溫偏高(88℃)和閥3正好動作有關。 

再次分析冷卻水系統(tǒng)圖,經(jīng)冷卻器的低溫冷卻水進機后分為3路:

1路經(jīng)主機低溫水泵供往主機,

另1路通往發(fā)電柴油機低溫水泵,

第3路通往發(fā)電柴油機高溫水泵。

當主機低溫水泵運行時,主機低溫水泵排量達200m3/h,使整個低溫板式冷卻水系統(tǒng)背壓升高,流經(jīng)發(fā)電柴油機高、低溫水泵的水流量減少。 

發(fā)電柴油機高溫水在低負荷高溫模式運行時, 部分出機高溫水經(jīng)閥2回到高溫水泵,部分出機高溫水經(jīng)閥2去低溫水冷卻器。

具體流量分配由閥2 的開度決定。

當負荷增加至高負荷時,閥3動作,瞬間將經(jīng)閥2回到高溫水泵的水流切斷,所有的出機高溫水都經(jīng)閥3通往低溫冷卻器,此時發(fā)電柴油機高溫水泵進口流量全部來自于冷卻器的低溫冷卻水分支,由于高、低溫水泵型號相同且高溫水泵位于進機管系的遠端,高、低溫水泵之間存在“搶水”現(xiàn)象, 短時間內(nèi),相比閥3未動作時高溫水泵流量有所降低,冷卻效果變差,此時如果立即增加柴油機負荷,高溫水溫度快速上升。

在正常條件下,當發(fā)電柴油機負荷增加至 390kW時,此時高溫水溫度88℃左右,閥 3延時10s動作,柴油機進入高負荷低溫模式,如果繼續(xù)增加負荷,高溫水溫度持續(xù)上升,直到高溫報警停車,如果此時降低負荷至340kW 以下等待1~2min后(根據(jù)圖3可知,即使短時間內(nèi)柴油負荷降至設定負荷之下,閥3動作時間將持續(xù)30min,高溫水一直執(zhí)行高負荷低溫模式),再持續(xù)加負荷至高負荷區(qū)間,高溫水溫度先上升至90℃左右 ,然后緩慢下降,最終恒定在 62℃左右。


解決措施

本案例故障主要原因在于當柴油機高溫水溫度偏高,低負荷模式切換高負荷模式時,高溫水泵短時間流量不足,而流量不足有以下幾個方面的原因:

本船受救助拖船布置的局限性,低溫膨脹水柜設置高度過低,使發(fā)電柴油機低溫水和高溫水靜壓不足;

主機低溫水泵排量達200m3/h,使整個低溫板式冷卻水系統(tǒng)背壓升高,流經(jīng)發(fā)電柴油機高、低溫水泵的水流量減少;

本次柴油機大修更換閥2,新閥與舊閥在80~90℃開度存在明顯區(qū)別,新閥開度比舊閥小3mm左右,使高溫水去冷卻器的流量偏小。

綜合考慮,可以采取以下措施解決本次故障。 

(1) 適當降低冷卻器的設定溫度,使冷卻器出口溫度恒定在30℃以下。

本船主機、發(fā)電機等設備共用低溫板式冷卻器,當外界環(huán)境溫度較高與主機負荷較高時,冷卻器旁通閥全關的情況下,冷卻器出口溫度也只能維持在32℃。

當冷卻器熱負荷比較大時,在冷卻器出口溫度基本上在32℃ 以上,所以采取降低冷卻器出口溫度的方法來解決此故障不合適。 

(2) 增加發(fā)電柴油機高溫水泵的初始壓頭,將低溫水系統(tǒng)膨脹水箱加高或者在低溫冷卻器至發(fā)電柴油機高、低溫水進機管路上單獨加裝1個水泵,以此提高冷卻水進機壓力;

增加冷卻器至機體的冷卻水管徑。

上述方法均可以增加進高溫水泵的流量,強化冷卻效果,使低負荷高溫模式切換至高負荷低溫模式時水量充足,減少高低溫水泵之間的“搶水” 現(xiàn)象,但對整個系統(tǒng)改造比較大,實施起來較復雜且周期較長,這些措施只能作為備用方案。 

(3) 在發(fā)電柴油機冷卻水低負荷高溫模式階段 ,適當增加閥2開度(見圖4) ,使高溫水回低溫冷卻器水量增加,以降低高溫水溫度。

經(jīng)反復試驗,在記憶合金和推桿中加裝與推桿材質(zhì)相同的厚度為3mm的小墊塊。

試驗成功后,定做加長3mm的推桿。

當水溫大于79℃時,改裝好的新閥開始慢慢打開 ,85℃時閥2的A值為51.1mm,95℃時 閥2的A值為56.2 mm,滿足“說明書值≥55.5 mm”的要求。

(4) 在符合說明書規(guī)定的范圍內(nèi),降低柴油機高負荷低溫模式的負荷設定值,相比原來的設定值高溫水第二級控制閥3動作提前,使柴油機提前進入高負荷低溫模式。

在閥3動作期間,高溫水泵存在“搶水”現(xiàn)象。

在冷卻水流量不穩(wěn)定期間,適當降低負荷設定值使柴油機總體熱負荷降低,在高溫水溫度沒有上升到極限前,高溫水泵流量已趨于穩(wěn)定。 

隨著冷卻水效果增強,高溫水溫度逐漸降低直至穩(wěn)定。

查閱配電板相關圖紙,得知圖3中GEN LOAD (75±5)% 的開關量由PPU中1030 over current 2  set point這個參數(shù)設定,進入發(fā)電機操作屏PPU設置菜單,原參數(shù)為7 8% ,即負荷達390kW,閥3開始動作。

經(jīng)過多次試驗,對于本機來說,將該參數(shù)設置為70%(350kW)較為合適。

將3臺發(fā)電柴油機PPU中 GEN LOAD參數(shù)重新設置為70%。 

發(fā)電柴油機高溫水系統(tǒng)經(jīng)過上述(3 )和(4 )措施調(diào)整改造后,進行多次負荷試驗:

在高溫水第二級切換之前,即柴油機負荷在350kW以下,柴油機高溫水水溫穩(wěn)定在85 ℃左右;

當負荷增至350kW后,大約延時10s高溫水第二級控制閥3動作,高溫水水溫在上升至1 個峰值后迅速下降,并最終穩(wěn)定在62℃左右,整個過程耗時大約80s。

后期對其他2臺柴油機也進行同樣改造和調(diào)整,3臺柴油機多次進行350~500kW負荷試驗,高溫水最高峰值為89℃,距離高溫水報警和高溫停車余量較大,高溫水高溫停車故障得到解決。


結(jié)束語

YANMAR 6EY18LW型發(fā)電柴油機高溫水系統(tǒng)有高低負荷2種模式,結(jié)構(gòu)與原理較復雜,且影響高溫水溫度的因素較多,需要多種方法并用。

由于本船在設計上的局限性,低溫膨脹水箱位置偏低,發(fā)電柴油機高、低溫水靜壓偏小,為該故障的根本原因。 

在暫時無法改變膨脹水箱位置的情況下,采取對高溫水系統(tǒng)中的新閥2推桿進行改造和降低發(fā)電機高低負荷模式轉(zhuǎn)換設定值使閥3提前動作等措施,最終使發(fā)電柴油機高溫停車問題得以解決,保障船舶運營安全。

本文原創(chuàng)作者系:

東海救助局    何天浪  朱佳波

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