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現(xiàn)代遠(yuǎn)洋運輸船舶的主機都是采用高增壓、長沖程、能使用劣質(zhì)燃料油的新型柴油機,為此在高壓油泵中設(shè)有VIT機構(gòu)(可變噴油定時機構(gòu)),保證在低負(fù)荷時高壓油泵自動調(diào)整供油提前角以滿足劣質(zhì)燃料油的使用和使柴油機在部分負(fù)荷運行時有較高的爆壓、在高負(fù)荷運行時最高爆壓不超過額定值。相比沒有VIT機構(gòu)的高壓油泵,該高壓油泵多了能使高壓油泵內(nèi)套筒上、下移動的VIT齒條和齒輪以及在高壓油泵頂部設(shè)有停油閥裝置和吸油閥。 某輪主機型號MAN B&W 6L50MC型,最高轉(zhuǎn)速148轉(zhuǎn)/分,指示功率7960KW,主機運行時間有50000多小時,高壓油泵也工作有20000多小時沒做必要的保養(yǎng)。近二年內(nèi)主機在機動運行時一直有單缸經(jīng)常會不發(fā)火,那時手摸高壓油管無脈動,該缸排溫很低(相比正常工作缸)顯示該高壓油泵沒有噴油。拆檢高壓油泵上部的停油閥,停油閥工作正常,而過一些時間該缸高壓油管有脈動,該缸排溫也上升。此問題是該輪一直長期存在的非常棘手的問題,給船舶的安全運行帶來隱患。為此我們更換了高壓油泵的柱塞和套筒,但此問題還是存在,然后更換高壓油泵的吸油閥該高壓油泵工作復(fù)恢復(fù)正常。為了找出該吸油閥的故障原因,我們對該吸油閥進(jìn)行拆檢,吸油閥的閥和閥面以及彈簧均完好沒有損壞現(xiàn)象,但比較吸油閥的彈簧,發(fā)現(xiàn)該吸油閥的彈簧比新的吸油閥的彈簧軟,根據(jù)該吸油閥的工作原理,當(dāng)高壓油泵的柱塞上行時產(chǎn)生油壓及彈簧的彈力使吸油閥關(guān)閉,燃油通過停油閥、高壓油管、噴油器噴入汽缸。而當(dāng)吸油閥的彈簧彈力不足時,高壓油泵柱塞上行時,吸油閥不能關(guān)閉,燃油又通過吸油閥回到高壓油泵的進(jìn)油管(高壓油泵的吸入口),燃油不能產(chǎn)生高壓克服噴油器的啟閥壓力噴入汽缸,也就有了單缸經(jīng)常會不發(fā)火。而該輪的主機運行時間有50000多小時,高壓油泵也工作有20000多小時沒做必要的保養(yǎng),高壓油泵的吸油閥內(nèi)的彈簧長時間工作而產(chǎn)生疲勞彈力變?nèi)酢R罁?jù)上述情況分析我們按照說明書備件號定購了吸油閥內(nèi)的彈簧(整個吸油閥很貴),逐個拆檢有問題的高壓油泵吸油閥換下吸油閥內(nèi)的彈簧,故障排除,解決了該輪長期存在的非常棘手的問題。對于有VIT機構(gòu)的高壓油泵我們要按說明書的要求定期對高壓油泵進(jìn)行拆檢,清潔、檢查、更換必要的部件,以確保高壓油泵能正常地工作。在平時的管理工作中我們要多檢查發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,如高壓油泵的緩沖器經(jīng)常會因SEAL-RING磨損而漏油,在檢查中發(fā)現(xiàn)檢漏孔或管有油漏出,就要及時拆檢更換SEAL-RING,高壓油泵上、下部的檢漏孔或管有油漏出時說明高壓油泵內(nèi)套筒上的O-RING已損壞也要及時拆檢更換,高壓油泵內(nèi)的VIT齒條和齒輪也要在拆檢柱塞套筒時及時清潔檢查。要保證主機的正常工作,高壓油泵的管理工作也是很重要的。 某遠(yuǎn)洋散裝貨輪,Sulzer RTA62型6缸主機。液壓排氣閥,依靠定時向其液壓腔充人液壓油開啟,依靠空氣彈簧室內(nèi)的0.7MPa壓縮空氣關(guān)閉??諝鈴椈墒覂?nèi)的活塞與腔體、閥桿與活塞、閥桿與底座之間設(shè)有0—RING密封,并從氣缸油注油器引入滑油潤滑排氣閥桿與導(dǎo)套以減少摩擦。 該輪的每個氣缸油注油器同時向二個缸供油,每個缸有8個注油口,另有二供油管向相應(yīng)的排氣閥閥桿與導(dǎo)套間供油。 某次,吊缸檢查3#缸,并同時更換3#和4#缸排氣閥后,航行途中,先是發(fā)現(xiàn)空壓機啟動的時間間隔從原每二小時啟動一次縮短到每半小時一次;后又發(fā)現(xiàn)3#缸和4#的注油器時有低壓報警,通過觀察鏡可見注油器內(nèi)有細(xì)小氣泡且逐漸聚集。 一旦注油器油腔“積氣”過多造成“氣塞”,氣缸得不到足夠的氣缸油,將會導(dǎo)致敲缸甚至拉缸。必須查明原因,采取措施,避免事故。 1 分析故障原因 1.1空壓機啟動時間縮短的檢查 發(fā)現(xiàn)空壓機啟動的時間間隔縮短后,即從空氣系統(tǒng)查找原因.該輪主空氣瓶正常壓力為2.0~3.0MPa。從正常的每兩個小時補氣一次,縮短到每半小時補氣一次,說明空氣漏泄嚴(yán)重。系統(tǒng)的安全閥無漏泄,壓縮空氣跑去哪?根據(jù)該輪的空氣系統(tǒng)布置情況,一一檢查。 (1)空壓機本身的問題:對空壓機的高、低壓側(cè)進(jìn)(排)氣閥檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況;檢查空壓機壓力開關(guān)的上、下限壓力控制所對應(yīng)的啟、停壓力,與主空氣瓶的壓力指示值對比,基本符合說明書的要求,排除了空壓機本身有問題的可能。 (2)與甲板部聯(lián)系,檢查甲板空氣管、氣笛,并關(guān)閉甲板用氣的總閥門,排除漏氣大的可能。 (3)檢查發(fā)電柴油機的啟動空氣管道和各油柜的速閉閥控制空氣管,未發(fā)現(xiàn)問題。 (4)檢查主機的啟動空氣系統(tǒng)和遙控空氣系統(tǒng),排除存在故障的可能。 (5)機艙的日用空氣因與主機排氣閥的復(fù)位空氣彈簧同一管路,在航行中不能關(guān)閉檢查,但用于清洗的空氣接頭緊閉。 從上述的分析可知,空氣漏泄在機艙日用氣部分,很可能就在主機排氣閥的復(fù)位空氣彈簧。 1.2 3#缸和4#缸氣缸的注油器“積氣”問題的分析 發(fā)現(xiàn)3#缸和4#缸的注油器有低壓報警和氣泡后.從注油器方面查找原因??紤]到排氣閥的閥桿與導(dǎo)套間有一定的間隙,氣缸的廢氣、空氣彈簧室的空氣因密封不嚴(yán)都可能從此間隙到達(dá)滑油連接管。但氣缸的廢氣壓力較低,經(jīng)節(jié)流后的壓力更低,不大可能反壓進(jìn)入注油器。而空氣彈簧室的空氣壓力一直維持在7MPa左右,經(jīng)節(jié)流后的壓力仍較高,可能反壓進(jìn)入注油器。結(jié)合空壓機啟動的時間間隔縮短,初步確定是3#缸或4#缸的排氣閥空氣彈簧室密封不良,空氣通過注油器來的油管反壓進(jìn)入注油器,在注油器內(nèi)部聚積,影響注油器柱塞泵的吸入,出現(xiàn)低壓報警, 2 消除故障的措施 (1)臨時措施 查出故障的原因后,由于航行中不便拆3#缸和4#缸的氣缸油接頭檢查(以免發(fā)生意外),結(jié)合本輪的實際,在保證主機正常工作的前提下,設(shè)法把該注油器的氣體排除,保證不會產(chǎn)生“氣塞”而影響其柱塞泵的工作,避免氣缸因缺少滑油而造成拉缸事故。具體做法是:①從備用的注油器上取下其上蓋,用小鉆頭鉆通(不能破壞螺紋),頂頭用氣焊焊接一球閥,球閥另一端接一20cm鐵管,并備妥一根與鐵管相配的長耐油膠管。②主機適當(dāng)減速。③當(dāng)排溫、水溫正常后,手搖3#缸和4#缸的注油器為其進(jìn)一定量的氣缸油。④拆開3#缸和4#缸的注油器上蓋(做好防止大量氣缸油溢出的收集工作),迅速裝上備用的帶球閥的上蓋,裝上與鐵管相配的長膠管,并拉高膠管,慢慢打開球閥,注油器內(nèi)的油及氣體向上冒,使氣體通過膠管放出。過程中,注意其它注油器的供油不能斷,幾分鐘對3#缸和4#缸泵油一次,各缸的排溫、水溫、水壓保持正常。⑤正常航行后,密切注意各缸注油器的工作 (2)到港后處理 盤車使第3缸處于膨脹沖程,打開排氣閥桿的注油口接頭,無氣體放出,證明該缸排氣閥空氣彈簧室密封良好。同樣方法檢查發(fā)現(xiàn)第4缸有明顯的氣流聲,說明其排氣閥空氣彈簧室密封不良,其它各缸均正常。檢查備用排氣閥無氣體漏泄,裝于第4缸。把經(jīng)改裝的注油器上蓋,用原來的換好。解體檢查換下的排氣閥,發(fā)現(xiàn)該閥的空氣彈簧室下座與閥桿的密封環(huán)發(fā)硬且有一鍥形的裂口,大量的壓縮空氣就是經(jīng)此環(huán)漏泄,反壓入注油器。徹底清潔換下的排氣閥,更新密封環(huán),0.7MPa壓縮空氣實驗,無漏泄,作為備用。 3 故障的啟示 船舶航行中難免會出現(xiàn)故障。機艙的管理人員,平常應(yīng)注意認(rèn)真閱讀有關(guān)的說明書和其它資料,專人負(fù)責(zé)管理備件,認(rèn)真巡回檢查以便及時發(fā)現(xiàn)故障。發(fā)現(xiàn)故障,應(yīng)注意下列幾點: (1)要鎮(zhèn)靜??只挪焕谡页龉收显?,也妨礙制定排除故障的措施,甚至因措施失誤而擴大故障損失或釀成其他故障甚至事故。 (2)要協(xié)作。發(fā)生故障,帶頭人應(yīng)充分聽取大家意見,盡量全方位考慮。 (3)為問題的解決贏得時間,切忌蠻干。例如處理本故障時,若一開始就更換幾根氣缸油注油槍,于事無補且浪費;若破壞原注油器與上蓋的聯(lián)結(jié)螺紋,重新攻絲,則會使金屬屑落人油膛中,可能造成隱患。 (4)密封的膠環(huán)易老化,為避免事故的連鎖反應(yīng),應(yīng)全部更換。 (5)密封件組裝完畢,應(yīng)用適當(dāng)壓力的壓縮空氣檢查其密封性,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。備用件應(yīng)加蓋防塵罩,防止污損。
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